Kopterit.net
Helikopterit => Kopterivalmistajat => Walkera => Aiheen aloitti: Raimund - 13 Helmikuu, 2015, 21:06:15
-
Hei,
Naapurin walkera 350 pro joka tässä taannoin tuli tonttiin kovaa ja korkealta.. tuli korjattavaksi. Aika paloina tuo on,mutta yritetään elvyttää. Yritin netistä hakea jonkinlaista johtokaaviota,jossa näkyisi eri komponettien välinen johdotus....ei löytynyt....vielä. Lähinnä kaipaisin tietoa lentoälyboksi Devo-M / vastaanotin Devo RX703A välisistä johdotuksista.
Kiitti
-
Nonnih....homma bueno....Devo-M äly antautunut iskun voimasta,uutta kehiin,mutta oli se kallein osa tietysti ;D
Joo ja se johdotus välillä Devo-M / vastaanotin....se olikin melko yksinkertainen....vain yksi databus johto,ja toinen jännitteen tarkkailuun jakolevyltä.
-
Hei,
Joo kyllä tuo korjattu 350 pro nyt toimii manuaali lentämisellä oikein hyvin. Hieman on ongelmia gps:n suhteen,satelliitit löytyvät hitaasti ja lukumäärät jäävät alhaisiksi.
Lisäksi pysy paikallaan toiminnossa se lähtee kiivaasti kohti pohjoista,kaikista kalibroinneista huolimatta.
Mission Plannerista ilmeisesti voisi tähän liittyviä asetuksia tarkistella,mutta mitä ja mistä sieltä?
Pitääkö paikkansa että jotkut ovat yrittäneet parantaa gps:n toimintaa lisäämällä ilmeisesti alumiinista foliota gps palikan alle...? Kuullostaa hieman foliohattu jutulta...mutta tiedä näitä.
Onko kukaan kuullut että olisi vaihdettu Walkeran alkuperäinen gps yksikkö toiseen ilmeisesti glonassitkin ymmärtävään yksikköön?
-
Olisikohan gps:n siru kärsinyt kanssa? Jos siinä näkyy halkein, niin ebaysta tilaten uusi ja kolvi kuumaksi
-
Joo sorry jäi mainitsematta että myös gps yksikkö on uusi....v-kaupasta hankittu.
Gps yksikön voi asentaa horisontaalisesti 180 astetta toisinkin päin,mutta tuskin sillä on merkitystä....eli gps palikalla ei liene eteen / taakse suuntaa asennuksessa...luulen?
-
Onko kompassi kunnossa ja Mission Plannerissa valittu kompassin asetukseksi yaw 180?
-
Joo kompassin uusin myös,mutta tuota mainittua asetusta en olekkaan varmistanut...
-
Itse tiputin kyseisen kopun ja vaihdoin sisukalut isompaan runkoon eri moottoreilla ja nopareilla.
Saman "ryntäyksen" aiheutti ilmeisesti ylösalaisin ollut kompassi. Loppujen lopuksi jätin kompassi kokonaan pois ja mission plannerista compass use 0 sekä mag 0.
https://www.facebook.com/Laplandview?fref=ts (https://www.facebook.com/Laplandview?fref=ts)